2021年12月1日,江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂制丝车间。
上午9点,“徐主任,梗线气流干燥设备不工作。经过排查,确定是控制皮带秤的定量管控制器已损坏,拆下来检查后发现是光栅PROFINET总线模块线路板问题,因为不是易损件,我们没有备用件,咋办?”电工班长张文军焦急地向车间主任汇报设备故障情况,并把有问题的控制器展示给大家看。
“等着采购配件会影响车间正常生产,大家想想办法看如何解决?”徐主任诚恳地征询大家的意见。因为本月的生产任务重,需要保障整条生产线不停产。
“我们能不能试试对控制器进行修复?”电工毛孝斌边说,边把目光投向了颇有维修经验的小组长王孝龙。
“这么细的线路,这么小的焊点,我从来没有维修过!”王孝龙面露难色。
“总是要试试嘛!大家都是老电工了,维修经验丰富,我相信你们一定行的!”徐主任鼓励道。
双管齐下。车间一边通过厂设备科紧急联系购买配件,一边安排王孝龙和毛孝斌尝试自主维修。
时间一分一秒过去,面对如此小巧的控制器,王孝龙抓得头皮发痒,但是依然毫无头绪。
“把设备资料找出来,看看能不能按照控制器原理,把光栅PROFINET总线模块线路图再重新布线进行焊装。”经过“长考”,王孝龙和毛孝斌不约而同地想到这个方法,说干就干,他们立即着手行动。
办法说出来容易,但实行起来还是遇到了相当大的困难。总线模块线路密集且细如发丝,测量点不好把握,还要在原来破损的线路板上再次布线,就得把原来的线路清理干净并加装新的导线,仅仅拆卸线路就颇费了一番功夫。由于线路实在太细,集成板不能用电烙铁烫太久,否则就会把其它焊点熔化而连成一体,烫的时间短又拆卸不下来。
时针一分一秒溜走。按照叶丝和梗丝掺配的工艺要求,再修不好就跟不上叶线的生产节奏而全线停工了。
快!时间就是一切,王孝龙和毛孝斌脑海中始终响着这样的声音,午饭和晚饭他们匆匆扒了几口,便急忙回到工作台,继续细致的布线和焊接。晚上9点30分,最后一个焊点完成,他们的脸上露出了微笑。
“在梗丝线上试试看。”大家迫不及待地想知道结果。
开机,运行,一切正常!现场响起了热烈的掌声。
“750+2=1”,从上午9点,到晚9点半,2名电工奋战750分钟,交出了确保整条生产线顺利生产的完美答卷。
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